随着码头对现场设备稳定性要求的不断提高,解决集装箱装卸桥(场桥)一些故障率比较高的关键点成为重中之重。针对这个问题,采用了减少模块和电源数量以及增加柔性缓冲装置的改进措施。
集装箱吊具改造方面
某码头现有吊具使用的模拟量输入模块的控制方式由上架内 PLC 程序控制并处理,通过ASI通信模块完成通信,所以对ASI通信模块的稳定性提出了很高的要求,目前吊具出现的通信故障多为ASI 模块线路出现问题,所以减少模块数量成为最直接且效果明显的方法。改造的整体想法是通过减少模块和电源数量,增加维修空间,降低故障率。具体做法:拆除1块ASI 电源和1块CP343-2模块;吊具垂缆用2芯作为 ASI +-;小车架接线箱内4块模拟量模块也相应改为同一路ASI,并对上架程序进行修改,重新配置模拟量模块地址。改造后可有效地提高设备的可靠性以及可维护性。
接线箱内模块底板缓冲器的改造
造成通信模块线路故障的另一因素是现有的减振装置的设计卸陷,改造前设备作业时的振动通过模块底板下方的弹簧缓冲,由于弹簧柔性较差,不能有效缓解对安装在底板上方模块的较大冲击,造成模块松动、接线断线等。拆除原有的减振装置,采用双层缓冲的方式解决减振问题,用柔性较好的弹簧外加材质为聚氨酯的减振垫,在原来单一弹簧装置的基础上添加1套4件聚氨酯材质的缓冲器,最大化缓解冲击,提高了设备的抗冲击能力,增加设备的稳定性,双重作用缓解振动带来的冲击。聚氨酯材质的主要特点是在固化后有较高的机械强度、良好的抗压缓冲性能、抗撕裂性能、与金属结合力好、环保等。