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集装箱吊具针对码头的改造

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-11-27  来源:鑫罡机械  作者:鑫罡机械  浏览次数:200
核心提示:集装箱吊具针对码头的改造
 随着集装箱运输的对效率的要求不断提高,对集装箱装卸技术提出了新的要求,要求具有更加灵活和作用方便的技术来取得传统的集装箱装卸技术,就相应的推动了集装箱吊具的改进和发展,而集装箱吊具的发展,也推动了集装箱运输业的进步。每种集装箱装卸吊具因其性能的不同,在实际中的应用范围也是存在很大的差别的。比如,普通单箱吊具已有几十年的应用,技术性能与表现均已稳定成熟,目前在世界各大集装箱码头得到最广泛的应用,但因自身的装卸效率的限制,比较适合作业船型小、作业量较少、规模较小的码头,以及堆场集装箱起重机,而不能够适应大型的现代化集装箱码头的岸边集装箱起重机。而遥控和电动吊具由于装备设计技术上的一些问题还有待解决,目前还处在试验阶段,没有获得更加广泛的应用,只有很少一些码头尝试使用这种吊具。目前发展来看,在吊具中普通中锁可移动双箱吊具得到越来越广范的应用。这类吊具技术已发展相对比较成熟,操作相对并不算复杂,在大型现代化的集装箱码头中获得越来越广泛的应用。

随着码头对现场设备稳定性要求的不断提高,解决集装箱装卸桥(场桥)一些故障率比较高的关键点成为重中之重。针对这个问题,采用了减少模块和电源数量以及增加柔性缓冲装置的改进措施。

集装箱吊具改造方面

某码头现有吊具使用的模拟量输入模块的控制方式由上架内 PLC 程序控制并处理,通过ASI通信模块完成通信,所以对ASI通信模块的稳定性提出了很高的要求,目前吊具出现的通信故障多为ASI 模块线路出现问题,所以减少模块数量成为最直接且效果明显的方法。改造的整体想法是通过减少模块和电源数量,增加维修空间,降低故障率。具体做法:拆除1ASI 电源和1CP343-2模块;吊具垂缆用2芯作为 ASI +-;小车架接线箱内4块模拟量模块也相应改为同一路ASI,并对上架程序进行修改,重新配置模拟量模块地址。改造后可有效地提高设备的可靠性以及可维护性。

接线箱内模块底板缓冲器的改造

造成通信模块线路故障的另一因素是现有的减振装置的设计卸陷,改造前设备作业时的振动通过模块底板下方的弹簧缓冲,由于弹簧柔性较差,不能有效缓解对安装在底板上方模块的较大冲击,造成模块松动、接线断线等。拆除原有的减振装置,采用双层缓冲的方式解决减振问题,用柔性较好的弹簧外加材质为聚氨酯的减振垫,在原来单一弹簧装置的基础上添加14件聚氨酯材质的缓冲器,最大化缓解冲击,提高了设备的抗冲击能力,增加设备的稳定性,双重作用缓解振动带来的冲击。聚氨酯材质的主要特点是在固化后有较高的机械强度、良好的抗压缓冲性能、抗撕裂性能、与金属结合力好、环保等。

 
关键词: 集装箱吊具
 
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